Op 6 september werd van Southwest Oil and Gas Field Company vernomen dat de DE-sectie van Pengtan 1-put met succes de zuurontstoppingsoperatie van de productieput heeft voltooid. De productieoliedruk is met 33,4% gestegen ten opzichte van vóór de maatregelen, en de dagelijkse gasproductie is met 42,2% gestegen ten opzichte van vóór de maatregelen, waardoor de oorspronkelijke productiecapaciteit is hersteld. De maatregelen ter verhoging van de verzuringsproductie hebben significante effecten laten zien.
Pengtan 1-put is een risicovolle exploratieput gelegen in het hoge deel van de Penglai-structuur in het centrale Sichuan-bekken. Het doel van de boring is het verkennen van de ontwikkeling en het olie- en gaspotentieel van de reservoirs in het DE-gedeelte van het Sinische systeem, de MK-groep van het Beneden-Perm en de CX-groep van het Boven-Perm in de Penglai-structuur in het centrale Sichuan-bekken. . Na de productie van deze laag zal de daling van de oliedruk vanaf 2023 versnellen, wat wijst op ernstige vervuiling in de nabije boorputformatie; Vanaf juli 2023 zijn er meerdere gevallen geweest van aanzienlijke stijgingen en dalingen van de oliedruk en van momentane hoeveelheden in de productiedynamiek, die duidelijke kenmerken vertoonden van formatie of verstopping van het boorgat. Sinds 2024 is de blokkeringssituatie van de Pengtan 1-put steeds verder verslechterd, met een minimale afname van 32% in de dagelijkse gasproductie.
Southwest Oil and Gas Field Company voerde een uitgebreide analyse uit van de productiedynamiek, het productiepotentieel, de omstandigheden in het boorgat, enz., en analyseerde voorlopig de aanwezigheid van blokkades in het boorgat en de nabijgelegen boorputgebieden. Gebaseerd op de productiedynamiek van de put en de resultaten van speciale puttesten, bestaat het huidige type blokkade voornamelijk uit formatieblokkade, vergezeld van het terugstromen van kalkaanslag en verstopping van de boorput. Met het oog op deze uitdaging analyseerde Southwest Oil and Gas Field Company de kenmerken van het reservoir, maakte actief gebruik van de bouwervaring van aangrenzende putten en ontwikkelde een gericht procesplan voor het oplossen van gelzuurverstoppingen van 80 kubieke meter. Op de bouwplaats werd een strikte naleving van de ontwerpparameters waargenomen en er waren duidelijke tekenen van verstopping tijdens het bouwproces (drukval van 12 megapascal). Na simulatieberekeningen daalde de huidfactor naar -4.
Posttijd: 14 oktober 2024