Le 6 septembre, la Southwest Oil and Gas Field Company a appris que la section DE du puits Pengtan 1 avait achevé avec succès l'opération de déblocage acide du puits de production. La pression de production de pétrole a augmenté de 33,4 % par rapport à avant les mesures, et la production quotidienne de gaz a augmenté de 42,2 % par rapport à avant les mesures, rétablissant ainsi la capacité de production d'origine. Les mesures du processus d'augmentation de la production d'acidification ont montré des effets significatifs.
Le puits Pengtan 1 est un puits d'exploration à haut risque situé dans la partie haute de la structure Penglai dans le bassin central du Sichuan. Le but du forage est d'explorer le développement et le potentiel pétrolier et gazier des réservoirs de la section DE du système Sinien, du groupe MK du Permien inférieur et du groupe CX du Permien supérieur dans la structure Penglai dans le bassin central du Sichuan. . Après la production de cette couche, la baisse de la pression pétrolière s’accélérera à partir de 2023, indiquant une grave pollution dans la formation proche du puits de forage ; À partir de juillet 2023, il y a eu de multiples cas d’augmentations et de diminutions significatives de la pression pétrolière et des quantités instantanées dans la dynamique de production, présentant des caractéristiques évidentes de formation ou de blocage de puits de forage. Depuis 2024, la situation de blocage du puits Pengtan 1 n’a cessé de s’aggraver, avec une baisse minimale de 32 % de la production quotidienne de gaz.
Southwest Oil and Gas Field Company a mené une analyse complète de la dynamique de production, du potentiel de production, des conditions du puits de forage, etc., et a analysé au préalable la présence de blocages dans le puits de forage et à proximité des zones de forage. Sur la base de la dynamique de production du puits et des résultats d'essais spéciaux sur les puits, le type actuel de blocage est principalement un blocage de formation, accompagné d'un reflux de tartre et d'un blocage du puits de forage. Face à ce défi, la Southwest Oil and Gas Field Company a analysé les caractéristiques du réservoir, s'est activement appuyée sur l'expérience de construction des puits voisins et a développé un plan de processus ciblé de résolution du colmatage par acide gel de 80 mètres cubes. Sur le chantier de construction, le strict respect des paramètres de conception a été observé et des signes évidents de soulagement des blocages ont été observés pendant le processus de construction (chute de pression de 12 mégapascals). Après calculs de simulation, le facteur de peau a diminué à -4.
Heure de publication : 14 octobre 2024